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六西格玛管理方法在汽车零部件制造中的应用

作者:精益六西格玛咨询顾问    分类:六西格玛管理    时间:2019-04-29 17:37:41

自2009年以来,中国的乘用车市场一直在井喷。德国汽车零部件供应商生产的汽车安全系统产品A从国外引进了新的装配线,以提高其市场份额,以提高生产能力和生产新产品。公司迫切希望提高装配线的生产效率,以满足国内汽车市场不断增长的需求。降低产品报废率是解决问题的首要途径。


为什么要选择六西格玛管理工具?因为它的主要目标和功能包括:defectreduction(减少缺陷).yieldimprovent(增加产量).improvedustomesfaction(提高客户满意度).这些目标都符合要求。


为了达到六西格玛,首先要制定标准,随时跟踪管理中评估操作与标准的偏差,不断改进,最终达到六西格玛。现在,我们形成了一套简单的流程模式,可以不断改进每个环节:定义、测量、分析、改进和控制。


六西格玛管理方法在汽车零部件制造中的应用


以下是DMAIC改进方法,以提高产品A的报废率。


(一)Define。


定义:为了确定需要改进的目标和进企业高层领导是确定企业的战略目标。中层经营目标可能是提高制造部门的生产,项目层的目标可能是减少次品和效率。


从2008年6月正式批量生产装配线到2008年底的7个月,平均报废率为1.6%。我们发现,从一开始,非常高的报废率逐渐稳定,但与低产量相比,报废率仍然很高。因此,我们以友谊公司类似的装配线为参考,将目标设定为2009年7月报废率降至0.4%。


(二)Measure。


测量:用灵活有效的标准测量和权衡现有的系统和数据,了解现有的质量水平。


通过收集和统计2008年6月至12月的报废率数据,发现超过90%的报废金额是由三个加工站造成的。这些数据被绘制成帕累托图(如图1所示),以便清晰直观地掌握影响报废率的关键因素。我们选择了影响最大的三个因素,累计百分比达到91%,即主要因素和次要因素。只要这三个因素得到解决,报废率就可以大大降低。


TOP1:最终功能测试81%


TOP2:压装钢珠6%


TOP3:电磁阀类型检查4%


(3)Analyze。


分析:利用统计工具对整个系统进行分析,找出影响质量的少数关键因素。


分析因素1:最终功能测试。


首先,列出最终功能测试失效的所有相关影响因素(如表1所示),发现泵功能失效是我们需要解决的第一个问题。


泵功能失效的影响包括泵测试失效和泵压保持测试失效。


通过对产品原理图的分析,发现应增加压力的电路中的压力值不符合测试规范中要求的值,需要减压的电路中的压力值不符合所需的减压值。因此,可以大致判断的问题是,压力阀和吸液阀更有可能。


通过对实验室切割检查的故障分析,发现压力阀与主体连接的密封面上有细缝,导致泄漏,这是泵压保持试验失效的主要原因。


上述两个主要故障同时指向一个原因点,即压力阀。这很可能是压力阀的问题,导致了上述故障。我们的研究方向集中在与压力阀相关的过程中。设备因素。在检测压力阀过程中,找出了压力安装的深度和同心度的根本原因。在压力阀的压力工具边缘发现了挤压顶角的磨损,使压力阀的压力深度比以前更浅,变形变量更小,这就是压力安装深度较浅的原因。压力阀同心度差的原因,通过测量压力设备上压力工具的工作压力,发现预压顶杆的压力较小,压力阀不能提前推到压力安装位置。


分析因素2:压装钢珠。


这个问题的原因是显而易见的。在分析了其原理图后,我们发现其压缩机构相对复杂,容易卡在其内部,导致故障。经过一段时间的使用,其内部更容易产生磨损,并增加卡住的可能性,三个部件中的任何一个都会卡住钢珠。这个问题的频率也在上升,这是非常困难的:电磁分析因素3检查。


电磁阀类型检查是设备识别电磁阀表面标记的识别码,每个电磁阀都有不同的识别码。大规模生产的产品型号中有十几个不同的电磁阀,这也意味着有十几个不同的识别码。不同型号的识别码上的图形分布在电磁阀上的不同位置。许多故障部件的表面已生锈。如果在识别码读取区域出现锈斑,将严重影响电磁阀的识别率,导致误读和识别错误。因此,建立了电磁阀锈蚀原因分析的鱼骨图(如图2所示)。


从图中,我们从人员、材料、方法和环境四个方面列出了影响因素,发现了对电磁阀锈蚀影响最大的三个因素:电磁阀的保存期;仓库的温度和湿度;仓库与生产线之间的运输环境。总结后,可以得出结论:电磁阀锈蚀对环境湿度特别敏感。


(4)Improve。


改进:利用项目管理等管理工具,为关键因素制定最佳改进方案。


最终功能测试失效改进:


1.压装深度过浅。


当装配线设备引入中国时,压缩工具也是本地化的。该工具的生产材料不同于同类型的国外生产线,因此其磨损不是很清楚。在下一个生产过程中,生产人员将密切观察工具的磨损情况,一旦发现,立即更换,并记录更换时间。


2.压装同心度差。


通过对压装设备机械图纸的分析,预压顶杆压力降低的主要原因是由于使用时间长,顶杆后侧的压力弹簧疲劳,压力降低。与观察压装工具一样,除了密切观察压力值外,还应记录每日实际压力值。


3.压装钢珠失效改进。


在意识到原设备的缺陷后,相关工程师共同讨论了改进方案。讨论结果表明,在原有的基础上修改机械结构的投资最好重新设计新工具。在通知原设计师后,共同决定了新的设计方案。主要改进是简化原有复杂的纯机械结构,并添加气源辅助钢珠移动。经过这种改进,机械故障的发生率大大降低,失效率大大提高,钢珠报废率降至原来的30%左右。


4.电磁阀类型检查失效改进。


调查发现,当电磁阀从供应商到公司时,它是真空包装。一旦包装打开,两三天内可能会生锈。因此,这个问题需要从两点入手:一是控制生产区域和仓库的产品库存;二是将生产后未用完的电磁阀临时存放在干燥柜中。控制原材料库存不仅可以减少公司电磁阀的放置时间,还可以减少仓库空间,一举两得。将生产计划后的剩余材料放入温湿度可控的干燥柜中,可以最大限度地延长电磁阀的使用寿命,将报废降至原来的40%左右。


三大失效改进后,报废率降至0.4%以下,实现了既定目标。


(5)Control。


控制:监控新的系统流程,采取措施保持改进的结果,使整个过程充分发挥作用。


虽然项目的主要目标已经完成,但这对公司来说。相关员工是一项持续改进的任务,还有许多问题需要进一步解决。例如,压力阀故障和压力同心度故障改进后,根据工具磨损和弹簧疲劳后的更换记录,制定了相应的改进措施。根据国外经验数据,决定在原来的半年内更换3个月,以确保事后控制可以提前控制。


在未来的日常生产中,可能会有许多尚未发现的问题和因素。然而,我们相信,通过六西格玛解决问题的方法,不断的重复分析和解决问题,我们将能够很好地完成未来的任务。