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基于TRIZ与正交试验优化设计油烟机后板

作者:网络整合    分类:TRIZ    时间:2021-01-20 10:03:33

为了快速有效地解决发动机罩背板掉落变形的问题,利用TRIZ创新理论和正交试验,得到优化后的背板结构和相关结构参数,最终在不增加成本的情况下,满足质量要求,提高产品质量。


1)问题描述


家用油烟机的整体结构如图1所示。为了节约成本,集烟罩和背板一般分开设计。集烟罩采用0.6 mm厚的不锈钢制作,背板采用尺寸为893× 83× 0.6mm的镀锌板,冲压工艺为成型-切边、冲孔、折弯。后板与集烟罩铆接,并用螺钉与箱体固定。运输过程中,整机坠落振动。如果后板强度不足,整个油烟机掉落后的集烟罩后板会发生较大变形,严重影响用户体验。


基于TRIZ与正交试验优化设计油烟机后板


2)TRIZ发明原理分析后的优化方案


根据本发明原理分析,在集烟罩的腔体中加入仿形泡沫可以减小箱体下落时的冲击力。结合样品测试结果,背板变形有一定改善,但成本有待提高。应用本发明原理 9,在背板变形的位置增加反压,起到预支撑的作用。通过应用本发明原理 14,将圆角过渡添加到背板的压制位置。根据本发明原理 17,在背板的下端增加折边,形成立体支撑结构;根据发明原理 15,螺钉孔的位置和数量发生变化,前后板进行优化,如图2和图3所示。


基于TRIZ与正交试验优化设计油烟机后板

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3)背板的优化设计


根据TRIZ发明原理 15的优化方案和动态特性,调整背板与箱体之间的固定孔位置和数量,结合DOE进一步优化设计参数,实现背板跌落后变形最小。选择关键参数:反压深度B、正压深度H、与箱体固定的U型孔数量N、压面倾角α,选择三个级别。利用L9(34)正交表分析各参数的影响程度,得出最佳参数组合。结果如表2和表3所示,并且背板被重新验证用于跌落测试。


基于TRIZ与正交试验优化设计油烟机后板


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从表3可以看出,背板结构关键参数的影响程度为:B > N > α > H,从范围可以看出,反压型深度和U型孔数量对背板强度影响较大,反压型深度直接影响背板下落后的局部变形。如表3所示,反向靠模深度为1.5 mm时变形最小,说明反向靠模深度越深,背板承受局部冲击的能力越强。由于材料厚度和坡度的限制,反压深度不宜过深,以防开裂。U型孔的数量影响背板上螺丝之间的变形,其次是压面的斜度和前压深度。背板结构参数的最佳组合为B3N3α1H2,即反压深度为1.5 mm,与盒体固定的U型孔数量为5个,压面倾角为120°,正压深度为1.2 mm,打样跌落测试后的实际最大变形量为2.1 mm,变形量减少了72%,最终达到了质量要求,达到了提升用户体验的目的。


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